金山反滲透設備/紡織印染廢水回用設備/中水回用設備
【邊虹玉17714225379】
印染廢水一直以排放量大、處理難度高而成為廢水治理工藝研究的重點和難點。特別是近年來化纖織物的發(fā)展和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、新型助劑等難生化降解的有機物大量進入印染廢水,給廢水處理增加了難度,使原有的生物處理系統(tǒng)COD去除率由70%下降到50%左右,甚至更低。由于水資源的日漸短缺和污染嚴重,印染行業(yè)的廢水處理已引起高度重視。
我國印染廢水處理普遍采用物化處理F生化處理工藝,但處理效果不夠穩(wěn)定,一般很難達到一級排放標準。為了能夠使廢水達標排放,人們對不同工藝單元的組合、新工藝的開發(fā)和參數(shù)優(yōu)化方面進行了廣泛的研究,取得了不少進展,為實現(xiàn)印染廢水深度處理和回用奠定了基礎。
近年來,人們從技術和經(jīng)濟可行性角度對印染廢水深度處理工藝進行了大量探索、分析和實踐,取得了可喜的環(huán)境和經(jīng)濟效益。目前出現(xiàn)的印染廢水深度處理組合方案主要有以下幾種:
(1)印染廢水--生化出水--混凝--氣浮--砂濾--活性炭吸附--回用
該方案完全是物化技術的組合。用此方案深度處理某毛紡廠經(jīng)生物接觸氧化法處理后的出水。經(jīng)接觸氧化池的出水已經(jīng)能夠達標排放,但廢水中殘留的染料通常以膠體狀態(tài)存在。該方案能夠較有針對性地去除膠體物質,使出水達到回用要求。
分別用氣浮和吸附后的兩種出水作為回用水進行染布試驗。結果表明,用回用水染布已達到一級品出廠標準。經(jīng)回用后,該毛紡廠每年節(jié)約新鮮水36萬,節(jié)約資金2400萬元。
該方案操作流程簡便,適用于目前廢水已經(jīng)達標排放的企業(yè)。
( 2)二級處理廠出水--電化學處理--化學絮凝--離子交換--回用
該方案用電化學法,結合化學絮凝和離子交換法對印染廢水進行深度處理研究。試驗表明,在電解池中添加少量的H2O2(約200mg/l)可使電化學處理效率提高一倍。該方案的優(yōu)點是出水水質好,可以回用到印染所有工序中.其不足之處在于該工藝對PH值較敏感。試驗發(fā)現(xiàn)PH值為3時電化學效果*好,因此在進行電化學處理前要調節(jié)PH值。另外,該方案對離子交換樹脂的依賴性較大(為了降低鐵離子濃度和電導率),因此,離子再生頻率升高不可避免。
(3)二沉池出水-- 一級砂濾--CLO2氧化--二級過濾--活性炭--回用
該方案對印染廠經(jīng)二級處理后的出水采用CLO2氧化處理,并對廢水色度、COD的去除效果進行了研究試驗結果表明,濃度為40mg/L的CLO2對紫色等13種顏色的印染排放廢水進行30min 的氧化反應,出水基本滿足了印染廢水的回用要求;再用活性炭對CLO2氧化出水進行后處理去除余氯,可進一步提高回用水質,擴大回用水的應用范圍。該工藝操作簡便,特別在色度去除上效果較好,值得進一步研究和推廣。2.結論
隨著環(huán)境保護力度的加大,印染企業(yè)應該越來越重視清潔生產(chǎn)。低污染和環(huán)保原料的使用以及生產(chǎn)工藝的改進,可以減少廢水及有*有害污染物的產(chǎn)生,從而降低印染廢水處理與深度處理的難度,有利于印染廢水的回用。目前印染廢水的回用主要是以達標排放為前提,因此在繼續(xù)開發(fā)和研究新的低成本的深度處理技術的同時,一方面研究不同深度處理技術的集成,一方面將傳統(tǒng)工藝與新技術相結合進行工藝改進和優(yōu)化,使工藝和技術更加成熟,這樣既可提高處理效果,又可降低處理成本,是今后印染廢水回用技術的研究發(fā)展方向。